除氧器运行中处理氧含量超标的方法主要有哪些
处理氧含量超标的方法主要有:
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一、检查取样器、化验用药品、设备,的运行及使用上是否存在问题,有无缺陷,并及时纠正。二、在除氧器运行过程中如果发现出水氧含量超标,在及时分析查找原因的同时,应首先提高联胺的加药量,并在水温、水的pH、水中联胺的含量等指标控制上尽量在其指标范围内控制高限,提高化学除氧加药效果,尽量先将指标及时调节到合格范围内。三、检查除氧器运行压力、水温、水位,加强调节,并保持上水量稳定,严格按照除氧器设计参数控制除氧器运行,在除氧器运行中做到水在饱和压力下达到饱和温度,即:根据“亨利定律”使水始终处于沸腾状态,使气体在水中的分压为零,溶解度为零,保证气体能够从水中充分逸出,如图:当沸点100℃时,水中溶解氧含量为零;若水只加热到99℃(即低于沸点1℃)水中残留氧含量即可高达0.1mg/L。 四、 检查除氧器运行负荷,尽量防止除氧器超负荷运行,造成除氧器超过设计运行除氧能力,达不到理想效果,这方面,我厂在06年扩建完成后,由于整个装置用蒸汽量大(当时设计70~75t/h)造成锅炉满负荷运行,使除氧器运行负荷过高,可能造成出水指标过高,根据我厂当时工艺状况,我车间在扩建检修中及时采取措施,技改除氧头排汽管,将原来直径65mm的排汽管改为直径108mm的排汽管,提高蒸汽排出量,从而有效地提高了除氧效果。五、检查除氧头内部装置是否有损坏,内部填料分布是否均匀,保证布水效果,05~06年度我厂除氧器在运行过程中除氧水氧含量一直存在超标现象,最高达到20ppb左右,在06年大检修中我们打开除氧头,发现上部布水喷头多处脱落损坏,严重影响了除氧头的雾化、布水效果,使进水不能与蒸汽充分混合,由于水的表面张力大,水中的气体不能及时从水中溢出,严重影响了除氧效果,针对这样现象,我车间及时采取措施修复,并将原来铜质的喷头改为不锈钢材质的,避免在运行中脱落损坏,使除氧装置运行得以保障。六、适当增加除氧头的排汽量,这一项在我车间的除氧器技改后,效果非常明显(上面已提到),但是,排汽量也不能控制的过大,这是由于喷雾式除氧头本身特点决定的;该种方式的除氧头,水在除氧过程中,大约有90%的溶解气体变成小气泡逸出,其余10%要靠扩散作用,自水滴内部扩散到水滴表面后,才能被蒸汽带走,当水呈雾状时,对于气泡的逸出是很有利的,气泡通过的水层很薄,但对于溶解气体的扩散过程却很不利,因为微小的水滴具有很大的表面张力,溶解气体不容易通过小水滴的表面扩散。因此过大的排汽量,并不一定会是氧含量进一步降低,反而会造成大量的热损失。七、适当提高除氧器上水压力,保证除氧头喷头雾化效果,保证蒸汽与雾化水充分接触,提高除氧效果。八、加强返回凝液水质监测,发现水质异常时及时与上游单位沟通,及时将中压凝液切出,保证初氧器进水水质。