除氧器改造的有效途径
除氧器改造的有效途径 于新颖 【摘要】 除氧器是热力发电厂的重要设备之一。它保证锅炉给水的品质,特别是溶氧量满足设备运行要求;但是由于种种原因,不少除氧器无法保证合格的除氧效果,致使系统腐蚀损害,严重影响设备寿命和安全运行,改造这些除氧器是当务之急。文中提出的除氧器内部改造方案,能够有效地解决给水溶氧超标问题并给电厂带来可喜的经济效益。 Effective Means for Retrofit of Deaerator Abstract Deaerator is an important equipment of thermal power plant,which ensures the quality of boiler feedwater,especially ensures the oxygen content in feedwater to satisfy the requirement of equipment operation.But as a result of various reasons,a lot of deaerators fail to guarantee the qualitied deaeration effect,leading to corrosion damage of system,thus seriously influencing the life and safe operation of equipment.To retrofit these deaerators is a task of top priority.The retrofit scheme of internal parts of deaerator put forward in the paper can effectively solve the“exceeding standard" problem of oxygen in water,and bring about significant economic benefit for power plant. 国产100 MW及以上机组绝大多数配置喷雾填料式除氧器。这些除氧器,特别是100 MW、200 MW机组的除氧器,相当一部分已运行多年,弹簧喷嘴老化失效,内部元件锈蚀损坏;加之70年代前后生产的除氧器填料多采用Ω型填料,其传热传质性能特别是气体扩散性能均不如目前的新型不锈钢丝网材料,所以不少除氧器的除氧效果明显下降,有的严重超标,特别是在当前电网负荷需求减少,多数机组频繁运行于部分负荷或低负荷工况时,溶氧超标尤为严重。因此,针对这些电厂除氧器改造的迫切要求,推荐采用除氧器内部改造方案,即在除氧头壳体和水箱壳体满足设计强度要求时,仅对除氧头内部关键部件进行优化改造。实施内部改造方案的投资仅为更新设备费用的10%~20%,除氧效果完全能够满足运行要求,而且由于进汽装置、填料等部件采用了优化措施,其除氧效果、负荷适应性、热经济性等指标更具有吸引力。韶关电厂200 MW机组除氧器的改造成功地为同类设备改造提供了一条经济、简捷、有效的途径。 1 设备概述 2 除氧器内部改造设计
图1 除氧器内部结构示意图 2.2 修复、更换弹簧喷嘴 3 除氧器改造前性能试验 表1 除氧器改造前性能试验结果 |
项 目 | 试验结果 |
机组负荷/MW | 175 |
第4段抽汽压力/MPa | 0.54 |
第4段抽汽温度/℃ | 358 |
除氧器运行压力/MPa | 0.50 |
除氧器运行温度/℃ | 160 |
除氧器排气门开度/圈 | 1/2~1 |
除氧器出水含氧量/μg.L-1 | 29/19.7(PC) |
4 除氧器改造后性能试验 4.1 机组变负荷试验 该除氧器为定-滑压运行除氧器,在机组负荷变化时,除氧器运行工况也随机组第4段抽汽参数不同而变化,相应的除氧器除氧效果也不同。为考核除氧器不同负荷下的除氧效果,特别是在低负荷下的除氧效果,试验大纲要求试验应在200、180、150、120 MW工况下进行,但因电网负荷原因试验分别在135、150、160、170 MW负荷下完成(见表2)。 表2 变负荷试验结果 |
项 目 | 工况1 | 工况2 | 工况3 | 工况4 |
机组负荷/MW | 135 | 150 | 160 | 170 |
第4段抽汽压力/MPa | 0.42 | 0.45 | 0.50 | 0.51 |
第4段抽汽温度/℃ | 368 | 363 | 360 | 358 |
除氧器运行压力/MPa | 0.40 | 0.45 | 0.47 | 0.50 |
除氧器运行温度/℃ | 154 | 158 | 158 | 161 |
凝结水温度/℃ | 134 | 135 | 135 | 139 |
凝结水流量/t.h-1 | 370 | 420 | 445 | 475 |
除氧器排气门开度/圈 | 2×1/2 | 2×1/2 | 2×1/2 | 2×1/4 |
除氧器出水含氧量/μg.L-1 | 6.94 | 5.78 | 5.31 | 3.61 |
4.2 排气门开度试验 低压给水在除氧器中加热、喷淋,其中的不凝结气体,特别是氧气即不断析出,聚集在除氧器内;必须通过排气装置将这些气体排出达到除氧的目的。但是,排气装置在排出不凝结气体的同时也会排出一部分蒸汽,这必将增加机组的热损失。那么,确定合适的排汽门开度才能既充分排出不凝结气体又使排出蒸汽量最小,这是试验目的。试验排气门开主分别为2×1圈、2×1/2圈、2×1/4圈(GWC670型除氧器设计有对称布置的两个相同规格排气阀),试验结果见表3。 表3 排气门开度试验 |
项 目 | 工况1 | 工况2 | 工况3 | 工况4 |
机组负荷/MW | 135 | 135 | 170 | 170 |
除氧器排气门开度/圈 | 2×1 | 2×1/2 | 2×1/2 | 2×1/4 |
第4段抽汽压力/MPa | 0.42 | 0.42 | 0.52 | 0.51 |
第4段抽汽温度/℃ | 362 | 368 | 358 | 358 |
除氧器运行压力/MPa | 0.40 | 0.40 | 0.45 | 0.50 |
除氧器运行温度/℃ | 154 | 154 | 160 | 161 |
凝结水温度/℃ | 133 | 134 | 139 | 139 |
凝结水流量/t.h-1 | 375 | 370 | 475 | 475 |
除氧器出水含氧量/μg.L-1 | 6.78 | 6.94 | 3.83 | 3.61 |
5 结论 改造后的9号机组除氧器启动投运以来,通过性能试验和长期的运行考验,证明该除氧器达到了改造设计要求,能够在满足不同工况给水品质的前提下安全稳定运行。 5.1 改造后的除氧器除氧效果良好,在额定工况运行时除氧器出水含氧量可达到2~3 μg/L。 5.2 该除氧器负荷适应性能好,在60%~100%额定工况下运行时,除氧器出水含氧量均小于7 μg/L。 5.3 该除氧器改造设计采用了汽液网填料和水篦子相接合的深度除氧方式,其传热传质性能优良,尤其是不凝结气体的析出能力增强,所以除氧器改造后的排气门开度仅为改造前的1/2,排气损失明显减少,系统热经济性提高。 5.4 采用新型填料装置,避免了原来因Ω填料失散影响锅炉给水泵运行,提高了电厂运行安全性。 5.5 经济效益显著。除氧器内部改造费用仅为新设备的10%~20%,节省资金约20~100万元;改造后的除氧器因排气量减少,每年节标煤700余t折合金额约15万元;另外给水品质的改善延长了发电设备使用寿命,其经济效益尤为突出。 |